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以問題為導(dǎo)向、化繁為簡提升產(chǎn)品質(zhì)量——項目電氣控制裝置工藝設(shè)計改進側(cè)記

發(fā)布時間:2024-08-06 作者:趙鵬輝 來源:供稿 瀏覽:553

“我追求做出質(zhì)量高的產(chǎn)品,深入推敲原材料、設(shè)計、工藝、生產(chǎn)等全過程,只要能提高產(chǎn)品質(zhì)量,一切付出都值得。”這是項目結(jié)構(gòu)負責人趙工樸實的話語和真實的想法。

航天科工203所承擔了多個項目電氣控制裝置的研制生產(chǎn)任務(wù)。電氣控制裝置功能繁多且相對獨立,接口復(fù)雜,外形尺寸和重量均有嚴格限制,對設(shè)計和制造提出了極高要求。傳統(tǒng)的裝聯(lián)工藝在電氣控制裝置制造中暴露出工藝過程復(fù)雜、裝聯(lián)難度高、工藝可靠性提升困難、生產(chǎn)效率低等缺點,嚴重制約了產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性和批量化生產(chǎn)進程。

室領(lǐng)導(dǎo)充分認識到通過工藝改進解決這些難題已迫在眉睫,經(jīng)過討論,將任務(wù)交給了善于鉆研并且經(jīng)驗豐富的趙工。趙工接到任務(wù)后,深感責任重大,迅速帶領(lǐng)項目團隊深入生產(chǎn)一線,對產(chǎn)品裝配過程進行分析,尋找問題癥結(jié)。

項目團隊分析發(fā)現(xiàn),問題的根源在于內(nèi)部線束繁雜以及功能模塊裝聯(lián)關(guān)系復(fù)雜交錯。于是項目團隊開始圍繞如何“去繁從簡”進行進一步分析和討論。在綜合研判整體結(jié)構(gòu)、電氣功能和對外接口后,項目團隊決定以裝聯(lián)工藝為突破口。經(jīng)過反復(fù)分析和討論,最終提出了以對外電氣接口為驅(qū)動,結(jié)構(gòu)、電氣與裝聯(lián)工藝并行的一體化設(shè)計方法,將傳統(tǒng)裝聯(lián)工藝過程進行了重構(gòu),不僅實現(xiàn)各個功能電路模塊裝聯(lián)過程并行化,將原有狹小空間操作過程前置為開放式操作,工藝難度大幅降低、工藝可靠性大幅提升,同時額外降低了產(chǎn)品重量,取得了工藝性和技術(shù)指標的雙提升。取得這些突破后,項目團隊難以抑制激動的心情,大家卻胸有激雷,面如平湖,因為他們知道,后面還有幾關(guān)得過,仍然得緊繃神經(jīng)。

最后的這幾關(guān)就是開展一系列可靠性試驗來驗證產(chǎn)品的可靠性,探邊摸底產(chǎn)品的環(huán)境適應(yīng)性和功能性能邊界。需要開展的各級各項可靠性試驗項目多且周期長,在這種高強度、高壓力的工作之下,做好思想動員顯得尤為重要。趙工在過程中不斷給團隊打氣,室領(lǐng)導(dǎo)也時常到現(xiàn)場進行慰問和關(guān)切項目團隊成員。在趙工的帶領(lǐng)下,項目團隊克服工作和生活中的種種困難,24小時堅守試驗現(xiàn)場,日夜連軸推進驗證工作。在大家的共同努力下,各項試驗順利開展,鑒定相關(guān)工作最終完成,他們成功了。

這次的工藝設(shè)計改進攻關(guān),在項目電氣控制裝置批生產(chǎn)中成效顯著:整機裝聯(lián)質(zhì)量和工藝可靠性獲顯著提高、裝聯(lián)工時縮短95%、直接成本降低10%。該成果已推廣至多項目電氣控制裝置,徹底改變了各項目電氣控制裝置裝配過程復(fù)雜、難度高,工藝質(zhì)量一致性不高的短板,為該類產(chǎn)品系列化、型譜化發(fā)展和大批量生產(chǎn)提供了強有力的保障。該成果獲得了科工集團公司的認可,獲得了集團公司首屆項目產(chǎn)品設(shè)計工藝性大賽優(yōu)秀項目獎勵,形成了電氣控制裝置類產(chǎn)品的專業(yè)設(shè)計規(guī)范。

未來,趙工及他的團隊將繼續(xù)追求航天先進質(zhì)量文化,貫徹落實集團公司質(zhì)量制勝戰(zhàn)略和“零缺陷”質(zhì)量管理要求,自覺踐行“嚴慎細實”的工作作風,弘揚協(xié)同攻堅、勇于攀登的航天精神,用實際行動追求質(zhì)量卓越。

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