一、堅(jiān)持做好能源計(jì)量技術(shù)分析,為企業(yè)節(jié)能降耗管理指引方向
大慶煉化既是產(chǎn)能大戶,又是用能大戶。為了加強(qiáng)能源計(jì)量管理、促進(jìn)節(jié)能降耗,我們認(rèn)真落實(shí)了能源計(jì)量管理的相關(guān)措施,堅(jiān)持從完善能源計(jì)量管理手段、健全能源計(jì)量管理制度、施行全方位全過程能源計(jì)量監(jiān)管、對能源按正平衡零損耗出量等方面入手,不斷提高計(jì)量管理水平,使企業(yè)能源消耗逐年下降。嚴(yán)格企業(yè)能源計(jì)量管理不僅為企業(yè)帶來了巨大的經(jīng)濟(jì)效益,還為生產(chǎn)裝置達(dá)標(biāo)考核、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營核算、提高產(chǎn)品質(zhì)量等企業(yè)管理活動(dòng)提供了真實(shí)的數(shù)據(jù)支撐,成為全公司計(jì)量管理工作的一個(gè)亮點(diǎn)。2010年,污水減排39.8萬噸,同比增加1.7%;COD減排44.6噸,同比增加2.2%;廢氣減排4749萬標(biāo)準(zhǔn)立方米,同比增加3.14%;節(jié)水108.58萬噸,同比增加2.58%;外排污水合格率為98.6%,可控廢氣達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%。
二、完善計(jì)量檢測手段,提高能源計(jì)量儀表的配備率和準(zhǔn)確率
工欲善其事,必先利其器。計(jì)量管理體系、計(jì)量器具臺(tái)賬和計(jì)量數(shù)據(jù)的管理必須與時(shí)俱進(jìn)、不斷創(chuàng)新,以滿足生產(chǎn)和管理變化的需要。只有實(shí)現(xiàn)能源計(jì)量的動(dòng)態(tài)管理,才能真正發(fā)揮能源計(jì)量在企業(yè)節(jié)能降耗工作中的“標(biāo)尺”和“眼睛”作用。為此,我們在細(xì)化管理、持續(xù)改進(jìn)方面主要做了以下工作:加大計(jì)量投入,提高計(jì)量器具配備率。在大慶煉化公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下,我公司大宗物料、能源進(jìn)出廠及關(guān)聯(lián)交易計(jì)量設(shè)施完善,已能做到準(zhǔn)確計(jì)量。自2000年以來,我公司在計(jì)量儀表完善與管理上做了大量工作,大慶煉化公司加大了計(jì)量投入,完善了大部分關(guān)鍵計(jì)量設(shè)施,對無計(jì)量表的計(jì)量點(diǎn)也分期分批進(jìn)行了完善,為提高能源計(jì)量檢測水平奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)企業(yè)管理的需要,逐步完善了水、電、汽、風(fēng)(氮?dú)?等能源計(jì)量點(diǎn),累計(jì)新增計(jì)量點(diǎn)124個(gè),目前進(jìn)出各個(gè)分公司的能源已能做到準(zhǔn)確計(jì)量,各生產(chǎn)裝置間的互供能源量也已基本實(shí)現(xiàn)了準(zhǔn)確計(jì)量。
三、抓好計(jì)量數(shù)據(jù)對工藝操作的支撐工作,促進(jìn)工藝操作調(diào)整及技術(shù)改造
隨著精細(xì)管理的不斷深入實(shí)施,以及計(jì)量數(shù)據(jù)和信息共享的實(shí)現(xiàn),可及時(shí)為公司生產(chǎn)和管理提供決策依據(jù)。例如,相關(guān)部門根據(jù)計(jì)量報(bào)表提供的裝置能源消耗數(shù)據(jù),可快速調(diào)整生產(chǎn)方案。
為了做好蒸汽系統(tǒng)、氮?dú)庀到y(tǒng)和瓦斯系統(tǒng)的平衡工作,動(dòng)力一廠采取了系列工藝措施,依據(jù)計(jì)量數(shù)據(jù)及其他參數(shù),指導(dǎo)員工精心操作。每到冬春交錯(cuò)之際,該廠均會(huì)對采暖、伴熱主線末端用戶及支線用戶蒸汽使用情況進(jìn)行重點(diǎn)核查,并根據(jù)蒸汽用量變化及時(shí)調(diào)整入戶閥門及末端跨線閥門開度;在化工污水達(dá)標(biāo)技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目上,該廠攻關(guān)小組通過運(yùn)行、試驗(yàn)、探討、調(diào)整、再運(yùn)行,在中間過程的水質(zhì)監(jiān)測上,根據(jù)不同時(shí)期來水的水量和水質(zhì),調(diào)整加藥的種類和濃度,每天要往返SBR池十幾趟,取樣試驗(yàn),觀察、對比,確定藥劑用量。耐心細(xì)致地培養(yǎng)微生物,投放適合和適當(dāng)?shù)乃巹?,?shí)現(xiàn)了外排污水COD指標(biāo)從429mg/L降至284mg/L。
脫鹽水裝置在生產(chǎn)過程中要消耗大量的硫酸、鹽酸、堿等腐蝕性強(qiáng)的化學(xué)品,雖然酸性水和堿性水要在中和池中和后排放,但是如果調(diào)整不及時(shí)或出現(xiàn)其他異常情況會(huì)造成酸性或堿性水排放,從而對環(huán)境造成一定的污染。計(jì)量技術(shù)人員深入現(xiàn)場,對進(jìn)出計(jì)量點(diǎn)的流量計(jì)進(jìn)行校準(zhǔn),并上傳至控制系統(tǒng),使操作人員及時(shí)根據(jù)計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整控制,將pH值為0~14的廢水全部中和至6~9,使中和處理裝置的處理合格率極大提高;同時(shí)調(diào)整酸堿值時(shí)間由原來的10min降至2min,pH值調(diào)節(jié)的穩(wěn)定性也提高了許多。外排水合格率達(dá)到98%以上,有效地避免了酸堿廢液對下游管線腐蝕和環(huán)境的污染,既提高了外排水的合格率又保護(hù)了生態(tài)環(huán)境。
我們通過抓好計(jì)量數(shù)據(jù)對工藝操作的支撐工作,促進(jìn)工藝操作調(diào)整及技術(shù)改造,企業(yè)的能源計(jì)量及節(jié)能管理工作一年邁上一個(gè)新臺(tái)階。但是還存在一些問題,需要在今后的計(jì)量管理工作中不斷地加以完善。
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